真空熱處理爐快速泄漏的理論分析
真空度快速下降,一般不用多考慮,肯定存在泄漏點。快速泄漏原因的查找較微量泄漏容易的多,應用理論分析的方法就可解決問題,最多輔之以簡易的檢漏方法,就可以找到泄漏點。理論分析的基礎是數(shù)據,沒有真實、詳細的數(shù)據是無法進行理論分析的。當真空熱處理爐的真空度出現(xiàn)異常時,要詳細觀察真空度下降的過程、真空度下降前后設備的工作情況、設備上各指示儀表的數(shù)據變化情況,包括回充氣壓力表的變化情況,這些數(shù)據是進行理論分析的重要依據。有時候依據數(shù)據變化情況進行理論分析甚至可以直接找到泄漏點。下面舉兩個應用理論分析找到泄漏點實際例子。
某設備有一次在正常工藝運行的過程中,真空爐加熱區(qū)的真空度突然快速下降,觀察淬火區(qū)的真空度基本正常沒有變化,當加熱區(qū)的真空度低于淬火區(qū)的真空度后,加熱區(qū)的真空度仍然下降,淬火區(qū)的真空度還是正常沒有大的變化,派設備操作者檢查設備上加熱區(qū)真空泵的工作情況,回報都工作正常。工藝過程是在回充氣的過程中發(fā)生的,立即讓設備操作者去檢查回充氣儲罐的壓力表變化情況,回充氣儲罐的壓力在連續(xù)下降,初步確認可能是回充氣閥有問題,馬上讓操作者把儲氣罐的供氣閥關上,這時加熱區(qū)的真空度開始上升,從而證實了確實是回充氣閥泄漏造成的加熱區(qū)的真空度下降。站在控制室里觀察儀表的變化情況,派操作者分頭去檢查泵和儲氣罐的變化情況,3min內就把故障排除了。其實當時腦子里還想了很多,首先排除了測量系統(tǒng)的故障,真空規(guī)的污染對真空度的影響應該是一個緩慢變化的過程;也不會是真空室內工件表面放氣引起的,因它不會產生如此大的脫氣量;一定是突發(fā)的大漏孔引起的。這種漏孔的泄漏一般不會發(fā)生在靜密封處,多發(fā)生在動密封處,馬上想到加熱區(qū)的動密封有幾處,目前的工作狀態(tài)與哪部分有關,既然是在熱區(qū)回充氣的過程中發(fā)生的,那么就是它的問題了。停爐后檢修閥門,從根本上解決了問題。再舉一個淬火區(qū)的真空度的問題。該設備:由主粗機械泵和羅茨泵組成的抽氣系統(tǒng),同時連著熱區(qū)和冷區(qū),開爐時先由它抽熱區(qū),當熱區(qū)達到一定的真空度時,由它轉抽冷區(qū),而這時由前置機械泵和擴散泵組成的抽氣系統(tǒng)抽熱區(qū)。有一次開爐后,先由主粗機械泵和羅茨泵組成的抽氣系統(tǒng)抽熱區(qū),然后轉抽冷區(qū),由前置機械泵和擴散泵組成的抽氣系統(tǒng)抽熱區(qū)。熱區(qū)的真空度達到了極限真空度,而冷區(qū)的真空度達不到要求,檢查泵的工作狀態(tài)都正常,機械泵也定期進行氣鎮(zhèn)了,初步判斷冷區(qū)有泄漏,熱區(qū)的真空度正常,說明不是中間門的問題,如果中間門有泄漏,冷區(qū)的真空度反而會提高,因熱區(qū)的真空度高,前置機械泵和擴散泵組成的抽氣系統(tǒng)會幫著抽冷區(qū)。從冷區(qū)經常活動的部位就只有前門了,初步懷疑前門密封有問題,再者檢查前門密封是最容易的,也不需要拆設備,屬于正常的維護,停爐更換密封后問題解決了。
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